開年以來,曹家灘公司綜采區(qū)通過“五小發(fā)明”“小改小革”等全員創(chuàng)新活動,極大地激發(fā)了全體員工創(chuàng)新活力,有效促進(jìn)了各項(xiàng)工作效率的“大提升”。
神奇的“鋼板”
“班長,生產(chǎn)中煤機(jī)的拉杠太容易松動了,咱能不能想辦法解決一下?”
面對“采煤機(jī)拉杠易松動”的問題,該區(qū)檢修班不等不靠,主動出擊,由班長周海洋召集全體班組成員積極出點(diǎn)子、想辦法解決難題。
據(jù)了解,采煤機(jī)工作中,左右牽引部與中間電控部連接處,四條拉杠拉緊力有限,振動拉桿很容易產(chǎn)生震動,存在安全隱患。針對這一問題,班組全體員工共同研究,制作出“煤機(jī)拉杠防松裝置”。通過在采煤機(jī)前后機(jī)身、中間電控箱和左右牽引部加固焊接護(hù)板,大大增強(qiáng)了煤機(jī)機(jī)身拉桿拉緊力,有效防止了大幅度震動造成拉杠松動現(xiàn)象,防止了拉杠失效對煤機(jī)造成的損壞。
“電控”不誤放煤功
“隊(duì)長,咱們放頂煤時運(yùn)行的電液控制程序各種符號數(shù)字太復(fù)雜,感覺比學(xué)高數(shù)都難?!痹摴揪C采區(qū)技術(shù)員高宇瑩打趣道。
原來,122108綜采工作面的支架為放頂煤支架,人員操作控制器放煤操作難度較高,經(jīng)常存在失誤操作情況,已經(jīng)不能滿足現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)需要。
對于這個問題,高宇瑩直接將一級尾梁、二級尾梁的操作步驟插在控制器面板,簡化操作步驟,降低人員操作難度,使員工在3秒內(nèi)就可以完成放煤作業(yè),并且增加護(hù)幫板、伸縮梁的成組動作,極大地降低了放煤工用控制器進(jìn)行放煤作業(yè)的難度,使生產(chǎn)過程中人員操作更加簡單、方便、實(shí)用,大大提高了工作效率,增加了煤炭資源回收率。
小螺母,“大”作用
螺母,是日常生活和工作中常見的物件,但在礦用減速機(jī)齒輪上的螺母,可一點(diǎn)都不簡單!
隨著該公司122108綜采工作面的不斷的推采,運(yùn)輸機(jī)鏈輪運(yùn)行震動容易造成定位螺栓松動,使齒輪聯(lián)軸器左右竄動,最終引起齒輪聯(lián)軸器與減速機(jī)脫落或與鏈輪脫落的現(xiàn)象,造成運(yùn)輸機(jī)停機(jī)等生產(chǎn)誤時情況。
作為這一現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)人,該區(qū)生產(chǎn)班班長匡緒廣把這一切看在眼里,急在心里,組織班組人員進(jìn)行共同研究討論。最終,本著從問題源頭解決問題的原則,將原來的四方定位螺栓改為M30的六方螺栓,并在螺栓上打眼使用φ4的鐵絲穿過三根螺栓將其拉緊,更加容易地緊固螺栓,并有效防止在生產(chǎn)過程中定位螺栓的松動,極大地降低了生產(chǎn)誤時,為該公司原煤生產(chǎn)任務(wù)的完成提供了可靠保障。